HL環鏈斗式提升機提升熟料和石灰石渣等塊狀物料,由于結構所限,絲桿與活動板沒有上下竄動和緩沖的可能。經常發生絲桿彎曲、斷軸,軸承盒因緊貼機殼上,由于粉塵侵入和高溫熟料的影響,使潤滑油流失,軸承易損壞,軸頭經常磨損。針對這種情況,我們對下部鏈輪軸、法蘭軸承和絲桿的結構作了如下改進(見圖3)
1.加長了下鏈輪軸(大約加長100mm左右),把活動板④上的法蘭軸承盒去掉,改為石棉盤根填料密封裝置,使軸承盒與底部機殼脫開,這樣粉塵無法侵入,也不致因高溫影響使潤滑油流失,從根本上解決了軸承和軸頭經常磨損的弊病。
2.絲桿⑦下部用兩個半圓卡片⑤聯接在滑塊軸承盒上,上端穿在角鋼軌架10頂端卡板上固定的M50外螺紋套中,上半截是M27的螺紋,下半截是M30的螺紋,中間與32的套管內孔自由配合。當要鏈輪上移時,卡住絲桿上端的方頭,右旋M27的螺母,絲桿上移,鏈輪被吊上來;需要鏈輪下去時,松開M27的螺母,左旋下邊M30螺母,絲桿下移,鏈輪被頂下去,調節鏈輪的位置,平衡和調整鏈條的松緊程度非常方便。
3.彈簧⑥下邊用卡盤墊在滑塊軸承盒上,上面卡盤③用M50的螺母壓緊,用來調節彈簧的松緊程度,使鏈條和鏈輪有可靠的緩沖性能,當鏈輪的位置和彈簧的松緊程度調好后,把絲桿上下兩端的螺母分別向兩頭松到適當的位置。這樣由物料粒度大小、入料量的變化而引起的受壓不均,使彈簧壓緊和放松,絲桿在套管中自由竄動。通過改造與原設計相比,具有以下優點:
(1)密封性能好,軸承每年清洗一次,至少可用4年以上不損壞。
(2)維修簡單,原來更換一只軸承需要3小時乃至更多的時間,現有普通工用1小時左右即可完成。
(3)調節絲桿加工簡單,拆卸也非常方便,可以經常性地進行清洗,節約大量的調節絲桿。
我廠通過以上對HL鏈斗式提升機的技術改造,基本上概括除了鏈條脫鏈、斷鏈、斷軸絲桿彎曲、軸承易壞和軸頭易磨損的弊病,延長了各零件的使用壽命,大大地降低了設備的維修費用,并且減輕了維修工人的勞動強度,提高了設備的運轉率。